四象限高压变频器在铁矿提升机上的应用
3.6 JD-BP37-315T主要性能指标
变频器功率315 kW
额定输出电流37.8 A
输入频率50 依5 Hz
额定输入电压6 kV
允许电压波动原20%耀垣15%
输入功率因数逸0.96
输出频率范围0~50 Hz
输出电压范围0~6 kV
频率分辨率0.01 Hz
加速时间可由用户生产工艺设定
减速时间可由用户生产工艺设定
变频器效率逸96%
过载能力150%以下和180%连续运
行1 min,200%允许1.5 s
防护等级IP20
4 基本控制功能
4.1 运行速度的控制
因不同的频率,对应不同的加减速速率,为了减少运行过程中的机械冲击,在提升机启动和停止过程中,做到加速度连续,在本装置的控制中,将不同频率时的加减速速率规划成一个表格,运行中用查表的方法确定对应频率时的加减速速率,使提升机平滑运行,减少机械冲击。
4.2 自动减速功能
在运行到终点时,由减速开关给出减速信号,PLC检测到减速信号后发送给控制器,由控制器启动自动减速程序,使工作频率按设定要求逐步变为低速运行。这对于多偏口的矿井来讲是很有好处的,不须人工控制速度,不会因为操作方面的原因使提升机偏离偏口。
4.3 再生能量处理
再生能量通过功率单元来处理,如图4所示。

电机处于发电状态,功率单元直流母线电压Vbus升高,当母线电压超过电网电压的1.1倍时,CPU根据比较器和相位检测的结果输出6 路SPWM 波形,使逆变块A中的IGBT工作,电动机的再生能量通过输入电感和移相变压器回馈到电网。
5 变频调速系统对原调速系统的改造
为了确保安全可靠,让变频调速系统与原调速系统并存,互为备用,随时可以切换。为了让操作者不改变操作习惯,电控操作系统还是采用原老式操作系统,工、变频系统都用原操作机构操作,如图5所示。

5.1 主回路改造
主回路改造如图6所示。

图6中虚线框内为工、变频切换柜。柜内两路输入,一路输出,隔离刀闸K3为变频器输出,直接接电机,隔离刀闸K2为工频输出,K1为变频器输入。K1、K3与K2互锁;K4为单刀双掷开关,用变频时需打到变频一侧将电机转子短接;用工频时,需打到工频一侧,将转子串入电阻。转换极为方便,新老系统互为备用,提高了系统的可靠性。
5.2 控制回路改造
由于原电控操作柜未做改造,因此变频器做了一套远控装置用做工、变频控制回路的切换装置。远控装置内用7个双刀双掷开关作为正、反转和五段速的切换部件,其原理如图7所示。
图7中,虚线方框内表示的是一个双刀双掷开关,LK3、LK4 分别表示主令控制器的正转和反转触头,LK5、LK6、LK7、LK9、LK11分别表示主令控制器的5个挡位触头。
所有控制开关切换至变频位置时,7组变频器控制线与主令控制器对应触头接通,相应工频控制线与主令控制器对应触头断开,系统切换到变频调速状态;所有控制开关切换至工频位置时,7组工频控制线与主令控制器对应触头接通,相应变频器控制线与主令控制器对应触头断开,系统切换到原工频
调速状态。

6 现场应用情况及运行效果
设备改造工程于2007 年2 月一次调试成功并通过验收。经过近半年的平稳运行表明,改造达到了预期目的,用户反映良好。使用变频器后电控系统有以下优点:
1)变频系统无须用原电控调速的交流接触器及调速电阻,节约了电能,提高了系统的可靠性,改善了操作人员的工作环境,使噪音及室温降低;
2)调速方便,实现了连续平滑调节,提高了控制精度;
3)实现了低频低压的软启动和软停止,使运行更加平稳,机械冲击小;
4)启动及加速过程冲击电流小,加速过程中最大电流不超过额定电流的1.3倍,提升机在重载下从低速平稳、无级平滑地升至高速,没有大电流出现,减小了对电网的冲击;
5)采用回馈制动技术,成功地解决了位能负载的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行;
6)节能效果显著,据实测可达到30%以上;
7)彩色触摸屏控制,所有参数均可通过触摸屏设定,操作方便。
7 结语
矿山提升机变频调速系统具有控制性能优良、操作简便、运行效率高、维护工作量小等诸多优点,随着变频调速技术的日益成熟与节约能源的要求,它正成为矿山提升机传动控制的发展方向。
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