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高压变频器在鹤煤十矿主扇风机上的应用

作者: 时间:2018-08-20 来源:网络 收藏

本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/201808/387193.htm

采用变频技术后通风机运行工况点年消耗:

E2=(H2×Q2×r×T)/(1000×η2)

=(2780×75.71×24×365)/ (1000×0.93)

=1982527(kW.h)

年节电:E1 -E2=2609750-1982527=627223(kW·h)

每度按0.55元计算,年节约电费为:

(627223×0.55)/10000=34.5(万元)

式中:H1——风机变频前风机负压,取2750Pa

Q1——风机变频前风机风量,取65 m3/S

H2——风机变频后风机负压,取2780Pa

Q2——风机变频后风机风量,取75.71 m3/S

η1——风机变频前的工况效率,60%

η2——风机变频后的工况效率,93%

r——风机运行一天的时间,24 h

T——风机年运行天数,365天

理论分析采用变频技术后供电线路因数与无功消耗:

通过公式计算现在线路因数:

计算变频改造后的电流:(变频后功率因数按0.975计算)

风机变频改造前、后供电线路无功功率为:

式中:I1、I2——功率因数提高前、后的电流

cosφ1——变频改造前功率因数

cosφ2——变频改造后功率因数

p1——变频改造前供电功率

p2——变频改造后供电功率

提高功率因数后比现在运行供电线路减少的无功功率:

年线路无功功率传输为259.61×24×365=2274183.6kva

按线路损失5%,电费0.55元计算,年节约电费为:

2274183.6×5%×0.55=6.25万元

总计节约电量:34.5+6.25=40.75万元

年节电率为:

(2)其他效益

①实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命;

②系统安全、可靠,具有变频故障转工频功能,确保风机连续运行;

方便、灵活,自动化水平高;

④输入谐波含量小,不对电网造成污染;输出谐波含量低,适合所有改造项目的普通异步电动机;

⑤界面全为纯中文操作,操作简单,使用方便;

⑥全保护功能齐全,除了过压、过热、过载、短路等自身保护功能外,还设有外围连锁保护系统,提高了系统的安全稳定性;

⑦采集各风机运行的工艺参数、电器参数、电气设备运行的状况。

主扇风机可由PLC进行,严格按程序进行控制,并对扇风机正常切换和故障切换进行控制和操作指导,且在控制柜实现硬件闭锁控制。在控制站显示扇风系统工艺参数表、电气参数、设备运行状态(工作、停止、故障)以及报警参数表等。

4结论

通过对主扇风机变频节能改造,改调节风叶角度调节改为变频调速是可行的,能够提高电机使用效率,取得了显著的节能效果,性能稳定,可靠性高,既节约了能源,又满足了生产工艺要求,并且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分明显。


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关键词: 功率 控制

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