高压变频器在鹤煤十矿主扇风机上的应用
采用变频技术后通风机运行工况点年功率消耗:
E2=(H2×Q2×r×T)/(1000×η2)
=(2780×75.71×24×365)/ (1000×0.93)
=1982527(kW.h)
年节电:E1 -E2=2609750-1982527=627223(kW·h)
每度按0.55元计算,年节约电费为:
(627223×0.55)/10000=34.5(万元)
式中:H1——风机变频前风机负压,取2750Pa
Q1——风机变频前风机风量,取65 m3/S
H2——风机变频后风机负压,取2780Pa
Q2——风机变频后风机风量,取75.71 m3/S
η1——风机变频前的工况效率,60%
η2——风机变频后的工况效率,93%
r——风机运行一天的时间,24 h
T——风机年运行天数,365天
理论分析采用变频技术后供电线路功率因数与无功消耗:
通过公式计算现在线路功率因数:
计算变频改造后的电流:(变频后功率因数按0.975计算)
风机变频改造前、后供电线路无功功率为:
式中:I1、I2——功率因数提高前、后的电流
cosφ1——变频改造前功率因数
cosφ2——变频改造后功率因数
p1——变频改造前供电功率
p2——变频改造后供电功率
提高功率因数后比现在运行供电线路减少的无功功率:
年线路无功功率传输为259.61×24×365=2274183.6kva
按线路损失5%,电费0.55元计算,年节约电费为:
2274183.6×5%×0.55=6.25万元
总计节约电量:34.5+6.25=40.75万元
年节电率为:
(2)其他效益
①实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命;
②系统安全、可靠,具有变频故障转工频功能,确保风机连续运行;
③控制方便、灵活,自动化水平高;
④输入谐波含量小,不对电网造成污染;输出谐波含量低,适合所有改造项目的普通异步电动机;
⑤界面全为纯中文操作,操作简单,使用方便;
⑥全保护功能齐全,除了过压、过热、过载、短路等自身保护功能外,还设有外围连锁保护系统,提高了系统的安全稳定性;
⑦采集各风机运行的工艺参数、电器参数、电气设备运行的状况。
主扇风机可由PLC进行控制,严格按控制程序进行控制,并对扇风机正常切换和故障切换进行控制和操作指导,且在控制柜实现硬件闭锁控制。在控制站显示扇风系统工艺参数表、电气参数、设备运行状态(工作、停止、故障)以及报警参数表等。
4结论
通过对主扇风机变频节能改造,改调节风叶角度调节改为变频调速是可行的,能够提高电机使用效率,取得了显著的节能效果,性能稳定,可靠性高,既节约了能源,又满足了生产工艺要求,并且大大减少了设备维护、维修费用,直接和间接经济效益十分明显。
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