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高中压合缸300MW汽轮机弯曲转子动平衡

作者:时间:2013-04-01来源:网络收藏
1 引言

某台国产300MW汽轮发电机组,投运两年之后,在冷态启动时连续发生幅值超标现象。测量显示,高压转子的№1额定转速时可达0.22~0.26mm,临界转速下振幅超过0.30mm。

虽然对应的№1轴承振动幅值不超过0.03mm,由于在定速运行时多次听到该轴承箱内有明显异音。进行轴系振动状态测量试验分析诊断和外部检查,难以排除汽缸内部叶片或围带脱落、动静局部摩擦、大轴弯曲等重大设备隐患,确定进行汽缸解体检查。

2 转子情况

该机组型号N300—16.6(170)/537/537,为亚临界中间再热、高中压合缸、单轴双排汽凝汽式组,临界转速高中压转子1680r/min,低压转子1750r/min。

高压与中压转子大轴是整体合金钢锻件,高压部分有11级动叶片,中压部分有6级动叶片。在高压与中压之间轴段是“城墙式”汽封槽,简称“过桥汽封”。在转子两支撑跨度(L=5961mm)内沿轴向长度排放8个百分表,检测出弯曲变形最大的部位是转轴中部的“过桥”处,依照联轴器对轮12个螺孔等分圆,是对应#3~#9螺孔直径方向。最大弯曲值0.12~0.135mm。

按照设计制造要求,该转轴弯曲量工艺标准应小于0.05mm,当转轴表面金属温度降至室内环境温度的48小时之后,高压—中压联合转子的弓形值是0.13mm。

3 转子的不平衡量计算分析

该转子质量重达20t,最小直径Φ630mm(过桥汽封处),总长度7351mm,两支承跨度约6000mm。制造厂难以保证直轴校正达到0.05mm的标准,国内许多熟悉直轴工艺的技术人员也没有一次加压校正的把握,而电厂方面迫切希望尽快使机组问题得到解决投产运行,满足发电任务需求。

依据对转体不对中与不平衡的转子动力学的理论分析,结合轴系的工程应用实践经验,降低机组的振动可以从减小转轴挠曲或不平衡量予以控制。这种高压—中压联合转子工作转速介于Ⅰ阶与Ⅱ阶振型临界转速之间,可以把转轴“过桥汽封”这一段视为刚性体,便于简化定量计算弯轴产生的不平衡量。

取过桥轴段长度L=750mm
半径r=310mm
转子中心孔半径r0=60mm合金钢比重γ=7.8
高压段调速级平衡槽半径R0=360mm
中压段P11级平衡槽半径R11=460mm
过桥段弯曲值δ=0.13mm
过桥段总质量M=π(r-r0)2•L•γ=1148kg
平衡校正等效半径R=R0+R11/2=410mm
平衡校正配重m=M•δ/R=364g

如考虑与过桥相邻高压和中压叶轮叶片质量,转轴弓形弯曲效应比例因素,等效平衡校正配重

Q=Σji=1kim

比例因子ki1,该转子ki取3~5为宜。

由于转轴弯曲高点在#9螺孔方向,速度级和中压P11级两平面应在#3螺孔方向同相对重1000g以上。

4 平衡配重

众所周知,在转轴摩擦形成塑性弯曲的机理分析中,弯轴高点多是发生在转子摩擦部位的反向位置。如果该转轴是受一阶振型弹性挠度大形成动静摩擦导致弯轴,在转子中部集中加重不当,有低转速时有可能使过桥汽封处产生摩擦,机组难以启动冲转到额定转速。现场条件限制平衡校正配重试验只允许一次完成。

对弯轴进行配重的实施方案经有关的专家与领导反复论证,公认在技术上是完全可能的,但是在国产300MW高压—中压合缸组上尚无先例,出于技术的探索和设备生产运行的需要,有必要进行一次试验。

首先对与高中压转子相连的主油泵小轴在试验台上进行了单体高速。然后在对应#3螺孔(弯曲凹点)方向调速级加重237g,中压P11级加重195g,合计配重432g。

5 结束语

冷态启动机组,测量汽轮机№1幅值,中速1200r/min暖机没有明显增加与变化,临界转速时0.20mm,定速3000r/min时0.24mm,并网带负荷200MW时0.18mm,300MW时0.15mm。连续运行两个月考核,在额定转速的不同负荷工况下,转子轴振幅值变化幅度正常,最大值降低0.07~0.10mm,机组轴系振动趋于稳定,应用平衡工艺控制减振取得明显成效。该机组连续运行301天,创华中电网300MW机组运行时间最长记录。(end)
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