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PLC和现场总线在工厂能源监测管理系统中的应用

作者: 时间:2012-09-22 来源:网络 收藏

  (1)方案一:使用VB6.0开发一个OPC客户端应用程序,利用该程序与服务器进行通讯。
  缺点:客户端程序中没有实现较为完善的容错和故障诊断功能,当服务器出现短暂错误时造成OPC连接中段,造成死机。
  (2)方案二:在客户端中加入诊断程序,通过不断连接服务器来判断服务器是否出现故障,若服务器状态不正常便重新启动该系统软件,实现故障的诊断和处理。
  缺点:客户机与服务器频繁的连接与断开,造成服务器资源消耗大。
  (3)方案三:OPC通讯分成两部分:第一部分,在客户机上开发一个小型的WinCC客户端应用程序,利用WinCC内部集成的OPC接口进行服务器和客户机之间的数据传输;第二部分,利用VB6.0开发一个OPC客户端应用程序,实现该程序与客户机上的WinCC进行通讯。
  优点:使用WinCC内部集成的OPC接口进行服务器和客户机之间的数据传输,有较好的稳定性和较完善的故障诊断与处理,彻底避免死机。
  (4)方案选择:鉴于以上几种方案的优缺点,选择第三种方案。如图3所示。

图3 方案三示意图
四、控制系统完成的功能
1.系统主要功能
  本系统主要用于采集各生产车间的蒸气、空压气、水量和电量四种参数进行统计计算,为生产安排提供数据依据。具体功能如下:
  (1) 实时显示:本系统包括五部分工况图实时显示生产参数,包括系统总工况图、制丝车间工况图、卷接包车间工况图、能源动力车间工况图、非生产部门工况图。
  (2)状态曲线:显示各车间采集数据的状态曲线,包括总量、制丝车间、卷接包车间、能源动力和非生产等部门所采集数据瞬时变化趋势。
  (3)统计计算:将要考核的各部门的当前半小时库中的数据进行整理、统计、生成8小时数据库和天数据库。
  (4)统计报表:将各部门的数据按要求显示报表
  (5)参数设置:对本系统用到的参数进行设置,包括:班次参数、班次表、口令设置和曲线参数设置。

2.项目中的技术难点
  用户需要记录锅炉房,空压站,薄片车间,总配电室的70多个量的变化并进行相应的数据处理,有多种复杂报表输出要求:日报、旬报、月报、季报、年报,同时各种报表格式也不尽相同,这在wincc实现起来较为复杂,故考虑采用VB的灵活方便报表制作功能。在选择的方案中,WinCC.Client的角色非常特殊,它对于WinCC。Server来说是客户端,而对于能源管理软件来说则成了服务器端。

五、结束语
  本系统已经投入使用,系统运行可靠稳定,提高了数据的可靠性、正确性和计算准确率,减少了由于人为计算不准确和误差造成的损失。并且极大的节约了人员,减轻了实际操作人员的计算负担,并取得了良好的社会效益和经济效益。

参考文献:
1. 李攀 张家毅 程哲等《卷烟企业自动控制技术的发展趋势》烟草科技2002.02
2. 李超群《基于 PROFIBUS总线技术的再造烟叶生产线控制系统》烟草科技 2003.01
3. 卢毅 Visual Basic 6.0 数据库设计实例导航 科学出版社 2001.02
4. 周爱华,汪仁智 OPC接口技术规范(上、中、下)世界仪表与自动化 2003
5. 张旭旭,刘文煌,李秀等《卷烟企业计算机辅助管理系统的实现》烟草科技2002.01
6. SIEMENS STEP7 5.0编程手册
7. SIEMENS WINCC 组态手册
8. SIEMENS S7-300硬件安装及模板规范手册
9. SIEMENS FM350-2技术功能模块安装组态手册
10. SIEMENS S7-400硬件安装及模板规范手册


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