Simotion D在制基础盖设备上的应用研究
系统具体完成的功能如下:
(1)手/自动添原料:原料片材快使用完无需停冲床,可实现手动添加原料,自动调节原料高度。
(2)冲头同步检测:冲头同步安装外部绝对式编码器,完成冲头位置的检测,确保停止时冲头停在最上端(±30°)及在适当的冲头位置吹气、送片,保证冲压的稳定性和准确性。
(3)送片精准快速:我们在制订改造方案时从片材的定位速度和精度考虑,使用3个伺服电机完成片材的输送。
初定位:第一轴(z轴)将片材精定位到冲床,保证片材进入冲床时的定位精度。并且送片步距可参数设定。
单步送片:由第二轴(x轴)完成片材前部分的精准冲压,第三轴(y轴)完成片材后部分的精准冲压及退料。通过冲头位置编码器读取冲头已经离开最低点,到达一个送片理想位置,此时伺服迅速以10000.0mm/s2加速到2500rpm并定位等待下一次的冲压。ift6伺服电机的高响应完全能满足高速的启停并能很好的保证精度。如图3例状态:
(4)冲压速度可调:通过控制主轴伺服电机转速调节冲压的速度。
(5)出盖快速检测:我们配置的tm17用于快速i/o检测,其较高的灵敏度能快速的检测出“塞盖、失盖”,确保设备正常安全地运行,较好的保护模具。
(6)工艺参数可调:在人机界面hmi上可设定工艺参数。
停主轴可调下列参数:

图3 例状态
v模具数量:10模或14模。
v冲压速度:120~200次/分。
冲压的过程中可调参数:
v片材初步精准定位移动距离。
v每次冲压步距(并且前后辊分开调节,以免前后辊由于制作误差使送片步距前后不相等)。
v压辊动作延时时间。
(7)自动统计产量:人机界面hmi上可显示产量,并可手动清除。
(8)维护诊断简单:hmi能显示全部系统故障信息,对照诊断表可迅速判断故障点。
(9)设备运行安全:在液压、气压压力过低及离合器温度较高时,系统将迅速停止冲床,并显示报警信息,等待处理故障。
应用心得
系统通过simotion scout能十分方便的进行硬件配置,scout包含多种格式的编程软件,工程师无需额外培训,只要拥有plc编程经验就能很快上手,编程十分方便。
结束语
设备正常投入生产以来,运行一直很正常,无重大故障,偶尔外围小故障都能保证现场操作人员在5分钟内排除,能做到空冲次数1-2次,大大提升了设备产能。也验证了simotion d435在制易拉盖基础盖设备上是能胜任的。
参考文献
[1] simotion configuration and commissioning
[2] simotion mcc programming manual
伺服电机相关文章:伺服电机工作原理
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