新形势下的电网VQC管理
实例2:运行方式人员反映,某220kV变电站35kV的四组电容器,AVC系统常常只操作其中两组,对另外两组很少操作,这会影响电容器使用寿命。分析发现AVC 系统中的电容器的控制策略存在问题。该系统对电容器投切只是自动找到具备可投切条件的设备进行操作,而没有根据电网《变电站设备定期试验轮换制度》中规定的“一条母线上有多组无功补偿装置时,各组无功补偿装置的投切次数应尽量趋于平衡的轮换运行要求”。系统找到母线上排序第一的电容器,只要未超过当日投切上限10次,就不会推出投切下一台的方案。还有另一个缺陷是:AVC系统根据母线上主变开关,确定该母线上电容器是否加入运算,却未考虑母联开关合闸,电源点由另一主变送入的情况。
实例3:某集控站反映,所辖110kV变电站档位连续下调几次,其下级变电站10kV母线电压已降到8.9kV。经查证,系统推出方案的目的是为优化电网网损,检查后发现PAS、AVC数据库填写正确,母线上下限值参数也已设置无误。但系统存在有时写库失败的问题,当时参数检查已经生效,但模块重启,或重读数据库,填写参数丢失,参数默认为上次同一字段修改成功的限值,这样的10kV母线限值很可能会自动改为220kV母线限值!这样就极可能导致一些严重后果。
实例4、某变电站35kV线路负荷用户为钢厂,属冲击性负荷,造成电压波动很大,电压在限值周围跳变厉害,导致遥控次数过多。AVC中电容器日投切上限为10次,变压器调节次数为10次,结果每天上午几个小时内就达到了设备操作上限,被系统禁用。这样该电容器每天只是做了无谓的操作,失去其应有的意义。
实例5:变电人员常反映电压在合格范围内,但电容器、变压器档位还有较频繁的操作。询问原因,变电人员反映,电压合格时AVC系统仍有操作,原因是AVC系统正在执行中调无功指令,从省网角度统一平衡无功,达到电网安全、力率合格、降低损耗的目的。但从地区角度,也要推出自己的降损方案,两者不完全一致是肯定的。
实例6:某变电站1#主变已由AVC系统升为8档,又连续调为9档。然后系统因延时未到将其禁用,原因为升档后档位变化反映到画面上再被AVC获取需要一定的时间。也就是说,电压预判不精确或变化遥测上送太慢,也会造成AVC区域无功优化控制模式与电压校正控制模式相冲突,导致主变分接头或电容器频繁循环动作,甚至使10kV母线电压越限。
实例7:某110kV变电站2#变当日升降16次,超过每日升降次数限值(10次 ),AVC系统却未将其禁用。经查为状态估计模块异常退出运行,计算停止。EMS系统未在模块退出类中报警,因而造成和实例1相同的问题。
三、程序改进措施
根据以上AVC系统运行中的实例分析,可将无功电压控制设备的频繁动作原因归纳为七个方面:
①是状态估计模块的影响(不收敛、异常、退出)导致AVC系统限值参数失效;
②是修改AVC参数后只改到界面却写库失败,系统暂时应用了参数,而当程序重读或重启后参数丢失;
③是对于电网较特殊运行方式下,AVC对于控制策略考虑不足;
④是未按《设备轮换制度》中要求实现无功补偿装置的投切次数应尽量趋于平衡的轮换运行要求;
⑤是冲击性负荷使母线电压跳变,导致控制方案频出;
⑥是在保证系统力率、电压合格之外,系统还会出降低网损的方案,也会导致设备操作有所增加;
⑦是电压预判不精确或变化遥测、遥信上送慢,使AVC误读为操作失败,而继续推出了执行方案。
根据上述原因,提出软件相应改进办法如下:
1、增加状态估计异常告警
当外网等值数据、内网数据错误导致状态估计运算不收敛、模块停止计算时;当合格率数据在10分钟内(可根据情况设置)不变化时;在这些情况下,需在AVC系统程序中增加判别条件,使AVC系统自动开环运行并发出告警信号,提醒及时维护状态估计模块,保证其能正常运行。AVC系统中设置的参数、安全策略应独立于高级应用的其他参数设置,当状态估计模块运行异常退出运行时,参数应仍然有效。
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