基于PLC和AGC系统在铝箔板厚度控制中的应用
铝箔的厚度控制过程具有时间滞后性、多时变性和非线性。为解决此问题,本系统采取模糊PID控制算法,模糊PID控制适合于多变量、非线性、多扰动、强耦合的对象模型难以建立的系统。
模糊PID控制器由三个主要的环节组成。
(1)模糊化:模糊化是将模糊控制器输入量的确定值转换为相应模糊语言变量值的过程;
(2)模糊推理:模糊推理包括三个组成部分:大前提、小前提和结论。大前提是多个多维模糊条件语句,构成规则库;小前提是一个模糊判断句,称为事实。以已知的规则库和输入变量为依据,基于模糊变换推出新的模糊命题作为结论的过程叫做模糊推理;
(3)清晰化:清晰化是将模糊推理后得到的模糊值转换为用作控制的数字值的过程,提高了系统的响应速度,并且能够在最短时间内获得较高的控制精度。
模糊PID控制器的控制效果如图6所示。图6中PID控制曲线几乎没有超调的过程,就快速稳定地达到了设定值厚度为O.1 mm,基于模糊控制的PID调节比简单的PID调节稳定性高,能够解决整个AGC系统对铝箔控制的时间滞后问题。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/162454.htm
经过实践应用,基于PLC和AGC的铝箔板厚度控制系统在产品生产中获得了令人满意的效果。如表1所示,针对厚度为0.1 mm的铝箔板,AGC控制厚度在20μm范围内的比例为95%,远远高于人工轧制78%的比例,事实验证,本方案所采取的模糊PID控制器完全能满足铝箔板厚度控制的要求。
4 结语
在实际使用过程中,FM458工作稳定可靠,编程功能强大且易于修改维护,并能很好地融入到S7-400的控制系统中。铝箔厚度在基于S7-400PLC的AGC系统作用下,满足了预期的效果。具体生产过程验证了在铝轧机上安装AGC系统提高了轧机精度的同时,也方便了现场操作人员的人工操作。基于S7-400的AGC系统人机界面友好、维护方便、成本投入低的优点,对我国铝箔生产产生了较大的社会效益和经济效益。
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