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变频控制技术在双电机同步驱动同一负载中的应用

作者:时间:2011-01-27来源:网络收藏

以往薄膜幅宽在5.2 m 以下的双向拉伸(B0PP或B0PET)薄膜成套设备中,通常横向拉伸机(11)O)左右链铗的传动是由一台电机通过左右传动轴和齿轮箱及链轮驱动的;当薄膜幅宽超过5.2 In后,横向拉伸机(rIDO)设备宽度相应要增加,而薄膜产量的提高,除了有宽幅的拉膜设备外,还需要大幅提升拉膜设备的生产速度。但生产速度的提高,使得齿轮传动机构和连接轴的体积和质量都相应增加,若继续沿用单电机的驱动方式,使得横向拉伸机(TD0)的动态机械性及可靠性和机加工精度都很难满足生产工艺要求。为此,采用两台电机分别直接驱动左右齿轮箱和链轮,左右齿轮箱之间用一根传动轴刚性连接,从而降低了传动机械的转动惯量和振动幅度,提高了动态机械性及可靠性,降低了机加工难度。但由此引出的新问题是:如何使控制系统满足驱动左右齿轮箱两台同功率电机的的要求。对于横向拉伸机(TDO)这样的控制对象,对速度精度、转矩动态响应、负荷自动分配等都有着比较严格的要求,而一般的V 控制的变频器又难以满足此要求。本文着重介绍了采用矢量控制变频技术,实现2台变频器分别拖动2台电机,实现高精度、大转矩调速的问题。

1 横向拉伸机(TDO)对控制系统的要求

影响薄膜质量的因素有很多,如生产工艺参数、设备加工和安装精度、生产温度及速度的控制精度、生产操作人员的技能等,都会对薄膜质量产生影响。但从薄膜成套设备的角度来看,横向拉伸机( I1DO)对薄膜的质量特别是成膜率,有着直接的影响。由于横向拉伸机的结构特点是用两台相同功率的交流电机分别驱动左右齿轮传动机构,而左右齿轮传动机构之间有-N性相连的连接轴,这样就使得横向拉伸机在传动结构上和负载的性质上变成了两台电机同时驱动一个负载的形式(如图1)。

如图1所示,这种传动结构形式的好处就是使得左右链条永远I司步运行,而不会出现左右链条之间在运行过程中产生速差使薄膜破裂的现象。根据薄膜生产工艺的特点,横向拉伸机(TD0)除了与整条生产线要保持速度链关系外,其本身左右链条的两台驱动电机还要保持速度同步和机械动态负载平衡的关系,否则将会出现因两台电机速度不同步,而造成两台电机承受的机械负载不平衡,出现一台电机电流过大,而另一台电机电流过小的情况。严重时还会造成变频器因电流过大而频繁出现过载保护现象,使得控制系统无法正常工作,这对控制系统和电机以及机械设备都是极为有害的。因此要求横向拉伸机(TDO)的速度控制系统要有极高的稳速精度和动态相应品质,确保机械负载的动态平衡。

2 横向拉伸机(TDO)控制系统组成和工作原理

2.1 变频器的选择

采用一般的通用变频器给异步电动机供电时,可以实现电机无级平滑调速。但是,调速时有静差,精度不高,调速范围在hl0左右,而且不能像直流调速系统那样提供很高的动态性能。所以,一般v/F控制模式的变频器不论是静态的稳速精度还是动态响应速度,都无法满足薄膜生产工艺的要求。而的特点是:采用由转子磁链决定d一轴方向的dq同步旋转坐标系,把异步电机的定子电流分解为其励磁分量和转矩分量,得到类似于直流电机的转矩模型,再采取措施把非线性系统变换成两个独立的转速和转子磁链的子系统,从而模仿直流电机分别用PI调节器进行控制。所以,有像直流调速系统那样优异的调速精度和动态响应速度以及很宽的调速范围(hl00)和完备的转矩控制功能,完全能满足薄膜生产工艺要求。所以在该控制系统中选择西门子6SE70系列作为电机的速度控制调节器和转矩控制调节器。

2。2 双电机的基本要求

两台矢量控制变频器驱动2台电机拖动同一个机械负载的基本要求是:

(1)两台变频器必须保持严格的同步运行关系;
(2)两台变频器之间实现动态和稳态负载的自动平衡分配。

2.3 三种基本的控制方案

下面介绍的三种基本控制方案可以满足上述的基本要求。

(1)转矩跟踪控制方案1将两台矢量控制变频器的其中l台作为主动装置,另1台作为从动装置,主从两装置之间用串行方式连接成主从控制方式;在主动装置上加装一块SCB2接口板,在从动装置上加装一块13oo工艺板(如图2)。

生产线速度链的调速信号送至主动装置,再经SCB2接口板分配到从动装置的T300工艺板上,应用T30o工艺板的多电机传动控制功能通过转矩限制的软特性和补偿进行负载平衡调节,使两台变频器之间实现动态和稳态负载的自动平衡分配。该方法的缺点是要增加一块SCB2接口板和一块.I.3oo工艺板。

(2)转矩跟踪控制方案2同样将两台矢量控制变频器连接成主从控制方式(如图3)。

生产线速度链的调速信号送至主动装置,而主动装置的转矩输出信号经主动装置的模拟量输出口X102.21.22端子送至从动装置的模拟量输入口X102.17.18端子,作为从动装置的转矩给定信号,并将主动装置设置成编码器反馈的速度闭环控制模式,而从动装置设置成带编码器反馈的直接转矩控制模式,这样从动装置输出的转矩值就紧紧跟随主动装置的转矩值,确保主从装置的同步运行以及动态和稳态负载的自动平衡分配。

(3)转矩跟踪控制方案3同样将两台矢量控制变频器连接成主从控制方式(如图4)。

生产线速度链的调速信号经PROFIBUS总线送至主、从控制装置,再将主动装置的转矩输出信号经主动装置的模拟量输出口X102.21.22送至从动装置的模拟量输入口X102.17.18端子,作为从动装置的转矩限幅信号;实际应用时,先人为将从动装置的速度给点值设成约大于主动装置的速度给点值,使从动装置实际运转速度约大于主动装置的实际运转速度;如果没有将主动装置输出的转矩限幅信号送至从动装置的模拟量输人口,作为从动装置的转矩限幅给定信号,那么,从动装置的实际转速则大于主动装置的实际转速,所以从动装置的实际输出转矩也将大于主动装置的实际输出转矩;但从动装置因受主动装置转矩限幅信号的制约,而始终与主动装置的负载转矩保持动静态的自动平衡分配。

3 结论

根据双向拉伸薄膜横向拉伸机(TI)o)设备中两台电机同步拖动的实际情况及薄膜的生产工艺要求,提出了采用两台矢量控制变频器分别驱动两台电机的转矩跟踪控制方案,其中方案二已经实验证实可行,方案三已在一条5.2 m双向拉伸薄膜生产线的横向拉伸机(TD0)上得到了实际应用。经过数年的运行,证实该控制方案完全满足横向拉伸机( TDO)的生产工艺要求,控制效果良好。这些方案也可应用到冶金、起重、造纸、玻璃、装卸等行业中,需用两台电机同步运行并自动保持负载转矩平衡分配拖动同一负载的场合。同时,对其他有类似的控制要求的行业,也有很好的借鉴意义和广泛的应用前景。



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