Profibus现场总线在高效方坯连铸机控制系统中的应用
马钢第三炼钢厂高效方坯连铸机采用全弧型渐近矫直机型,连铸半径为8m,铸坯断面为140mm×140mm,定尺长度为16000mm,单炉浇注钢水量为65t,浇注时间为28min/炉,年产合格钢坯量70.93万吨,钢水收得率97%。
连铸机控制系统由基础自动化级和过程控制级组成,其中基础自动化级配备一套公用PLC、6套铸流PLC,分别对连铸机实施顺序和逻辑控制。控制系统采用了西门子S7-400系列PLC,下挂Profibus-DP网,并通过DP/PA链接器将总线仪控设备接入工业控制网络,真正实现了“集中管理,分散控制”的目的。同时,全数字化通信模式的抗干扰能力强、测量控制精确度高,借助数字双向传输的特点和先进的设备管理软件,可实现参数远程设定,采集丰富的仪表信息,有利设备故障诊断,改善管理状况。过程控制级由二级计算机构成,通过工业以太网与基础级的PLC相连,并依靠控制模型和数据库对一级控制系统实施指导、管理和跟踪。人机界面可显示运行图、棒图、趋势图、报警、设定等画面和图表,并进行系统的安全联锁和数据管理。
系统构成图
一系统组成
基础级采用7套S7-400PLC作为连铸机的控制器,其CPU类型是416-2DP,并带有通信功能,可与扩展单元的IM-153、IM-157通信卡以及变频器通过Profibus-DP控制网相联,其中扩展单元采用ET-200M和链接器(DP/PA)作为子站。控制软件为STEP7,并集成西门子过程设备管理软件PDM。控制级采用西门子工控机作为监控站,与PLC通过快速工业以太网(基于TCP/IP协议)连接,系统运行西门子公司基于WindowsNT4.0的WinCC软件。
1.硬件构成
系统构成如附图所示(因篇幅限制,图中仅给出了公用系统的配置,铸流部分与之类似)。
图中PC1、PC2、PC3分别为上位机监控站;PLC0至PLC6分别为公用系统控制站和一至六流的主PLC;6个ET200为电控系统的远程站,分别为MCC站、结晶器振动液压站、拉矫液压站、出坯和火切站、两个主控站;大包回转变频器、中间包行走变频器、移钢机变频器、U/V冷床变频器均通过Profibus-DP接口挂在DP总线上。DP/PA链接器为S7-400PLC的从站之一,同时又是现场总线仪控设备的PA主站,由网络部件耦合器实现所有Profibus-PA总线检测仪表与DP总线的链接,在传输更多检测、控制信息的同时亦可获取总线设备自诊断信息。
2.软件配置
操作站软件为WinCC(5.0SP1版)软件,网络平台为WindowsNT4.0,WinCC自带数据库,并提供监控画面和PLC组态工具。S7组态软件为STEP7(5.1SP),内嵌西门子过程设备管理软件PDM。
二连铸机主要的控制系统
1.钢水温度测量系统
经转炉炉外精炼处理后的合格钢水到达钢水接收跨,由起重机将钢包吊运到钢包回转台受包侧,回转180°过跨至浇注侧定位。然后由人工使用一次性快速S型热电偶测出钢水温度,并将温度信号同时传至PLC和大屏幕显示器。
工艺工程师根据钢水温度和所要浇注的钢种,通过HMI从二级系统历史数据库中调出相应钢种的浇注参数,并可根据需要进行参数调整。
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