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变频器在瑞平煤电2×150MW机组给水泵上的应用

作者: 时间:2016-12-20 来源:网络 收藏

三、可行性分析

3.1存在的问题

瑞平电厂在采用液力偶合器调速时,虽然能满足锅炉供水调节的功能,但是发现存在以下问题:

(1)给水泵采用液偶传动调速运行,传动损失大、系统效率低,造成大量能源浪费。
(2)调速范围有限为50~95%,转速不稳定,高速段减小了设备的出力能力,低速段影响节能效益的发挥;
(3)调速精度低,线性度差,响应慢,不大适应自动控制要求;
(4)液偶调速器采用高压传动油工作,在机械能传递过程中产生大量热量损失。
(5)电机虽然可以不带载启动,但仍然有5倍左右的冲击电流,影响电网稳定;
(6)由于存在较为复杂的油系统,液偶维护量较大,单台4000KW的液力偶合器平均每年的维护费用就近20W,严重浪费人力及影响生产。同时由于液力偶合器启动时仍具有的较大冲击电流,会对电厂的系统稳定造成影响,瑞平电厂技术人员寻找适合的替代方案,经多方对比发现,利用高压变频器替换目前给水泵液偶调速控制,具有完美的解决方案。同液偶调速方案相对比,高压变频器调速系统具有以下优势:
(7)调速范围宽0-140%,调速精度高,响应速度快
(8)效率高(大于96%),且在20%负荷以上时均稳定在96%
(9)可实现真正的软启动,对电动机和电网无冲击,可降低给水泵及电动机的故障率,减少维修费用
(10)输入功率因数高可达0.95以上,只吸收很少的无功
(11)易维护;改造、调试周期短;故障时可切换工频运转,适用于不允许停机的场合。

3.2 具有的优势

在确定采用高压变频器进行改造后,瑞平电厂开始对国内高压变频器主要生产厂家进行考察和筛选,利德华福公司的高压变频调速系统,对比其它产品具有如下优势:

(1)采用单元串联多电平拓扑结构,输入输出谐波含量小,功率因数高,结构可靠。
(2)应用无速度传感器的矢量控制技术,控制精度高,响应速度快。
(3)产品应用近10000套为国内最多,充分经过市场检验,产品成熟可靠,故障率低。
(4)电厂应用业绩最多,在3000套以上,熟悉电厂工艺工况,对实施方案的设计有丰富经验,保证系统的可靠性。并且在给水泵的改造上有成功经验,例如300MW机组的大唐耒阳电厂、包头东华热电用户曾经前去考察。
(5)6kV/4000kW产品额定电流将达到450A以上,将遇到很多设计难点,而利德华福公司有丰富的大功率变频器的设计经验,已投运的设备最大达18000KW,5000KW功率以上的投运设备有100余套。
(6)依托于全球500强企业、电气巨头施耐德公司的先进的管理理念和质量控制体系,产品的质量及可靠性大幅提升;利用集团优势,柜内主要低压元器件均采用施耐德产品。

给水泵作为锅炉最为关键的负载,其可靠运行肯定是第一位的,所以产品的可靠性也是改造时首要考虑的对象。经过多方对比和综合考虑,瑞平电厂最终选定北京利德华福电气技术有限公司的HARSVERT-VA06/490产品对4台给水泵进行改造。

四、实施方案

以下两种方案均为可行的给水泵改造方案:

方案一:将液力偶合器保留不变,勺管开度至最大输出,只承载传动和增速作用。变频器通过电气特性控制电动机转速实现给水泵的流量调节。由于没有拆除液力偶合器,对液力偶合器的维护同样存在;同时由于液力偶合器本身的效率问题,仍存在一定的节能率下降。

方案二:拆除液力偶合器,更换为增速齿轮箱实现刚性传递联接;解决系统机械力矩传递中的效率损失问题。此种方法前期施工周期较长,同时投入相对会增加。但系统效率提高,很快就能收回增加的投资。

结合现场情况,我公司初步设计的方案为拆除液力偶合器,在电机和水泵之间增加增速齿轮箱,这样可减少液偶的中间损失,使给泵系统效率最高。但由于工期及增速齿轮箱厂家供货周期的问题,最终用户保留了三台液力偶合器,在变频器控制运行时,液力偶合器勺管开度至100%输出,据现场反馈,在同等负荷下,没有拆除液偶的给水泵电流比拆除液偶的要大将近10A,所以瑞平电厂仍计划在检修时将剩余液偶拆除。

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图4:保留液偶画面

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图5:拆除液偶增加齿轮箱画面

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图6:现场齿轮箱图片

现场两个机组4台给水泵,采取一用一备的形式,且全部配备变频器,当一台给水泵故障时,可立即启动备用泵运行来给锅炉供水,所以变频器的主回路采用一拖一手动旁路的方案是既经济又可靠地主回路方案。


关键词: 变频器机组给水

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