高压变频调速系统在济钢烧结主抽风机的应用
主要技术特点:
首次使用双整流变压器
协调控制的二拖二
工、变频无扰动同步切换及飞车启动
同步启动
全密封空—水冷
简单的一键操作
2) 协调控制的一拖多
以TF1变频调速装置出现故障的工况为例说明。
两套变频器的协调控制由独立的一台协调控制柜实现。
整个切换过程3-5分钟,满足工艺上不停机的需要!
同一台变频器可以由变频运行状态,无扰动切换到工频运行
同一台变频器可以在工频运行状态,无扰动切换到变频运行
关键技术:比较变频器输入、输出两侧的电压、频率和相位,通过软件计算同期,即锁相,锁定同期后进行变频与工频间切换,实现无扰动。
变频器可在电机转动情况下飞车启动,自动找到转速对应的频率
5) 同步启动
由变频器控制励磁柜运行
启动时,变频器先控制励磁柜,给同步电机转子励磁
变频器根据励磁反馈,从0Hz开始,逐渐提高频率,电机缓慢启动
6)全密封空--水冷
全密封设计保证变频器室内不与室外产生空气流动,有效保持室内洁净。
2套水冷系统小时消耗水量达270立方米。
该项目于2009年6月开始设备安装、调试,8月实现成功投用。试生产期间,烧结机产量因受高炉影响处于限产阶段,利用系数0.65-0.83,烧结吨矿电耗31-36度(不包括原料区域电耗)。
1、主抽风机变频投运操作
主抽风机投产运行后,正常生产风门开度95%,一般不再进行调整。根据不同的烧结生产过程,调整变频器频率30-45Hz,转速对应为600rpm~900rpm。
2、节能效果
济钢400m2烧结机主抽高压变频系统自2009年8月投产运行至今,设备运行稳定,节电率超过20%,每年节省电费合计一千多万元。
3.5 济钢烧结主抽风机变频的应用
4.1 喘振现象
两台风机在冷态下,转子的振动全部正常,达到设计要求,但在热负荷试车时风机转子喘振超标。另外,1# 风机在冷态、工作状态时风机电流比2# 风机大50~100A , 电流波动也比2# 风机大的多。
为了维持烧结机正常生产,通过采用限制1# 主抽风机转速、限制进口风门开度的措施维持生产,即将1# 风机转速控制在750rpm 以下、风门在90%,2# 风机风门开到60% ,转速为900rpm 的范围内,避开1# 机喘振区。通过这种方式尽量多给2# 风机较大风量、速度,少给1# 风机加负荷,以此来满足400 m2烧结机投产初期设备运行效率暂时不满负荷的生产现状。
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