汽轮机组真空严密性试验不合格问题的分析
在大修中,我们还重点对低压后汽封环进行检查,发现低压后轴封的间隙均较标准要大,基本是在1.2-1.6mm之间。如此大的汽封间隙,从轴封处漏入轴封加热器的空气量必定增加,射水抽汽器的负荷要增加,对凝汽器的抽空气能力必定受到影响,间接地影响到凝汽器的真空严密性。
此外,我们还对拆除后的汽轮机中低联通管进行倒置灌水找漏,对安装后的联通管法兰及连接螺栓进行薄膜及火焰找漏,对低压防爆门进行找漏均没有发现问题。本文引用地址:https://www.eepw.com.cn/article/197372.htm
六、问题的处理及效果检查
针对查找出来的问题,我们认真研究处理方案。对汽柜的裂纹处理,严格按照在汽缸上焊接的工艺进行焊接并进行热处理。对泄漏的螺栓垫片进行重新研磨处理或更换垫片,并重新进行水压试验,直到消除全部泄漏点。对于外汽缸螺栓下部的工艺孔,考虑到或许有其它方面的作用,我们对此工艺孔没有完全封死,保留极小的部分。对低压轴封,严格按照质量标准的要求,配准汽封间隙,并尽量向标准的下限靠。
通过对此次查找的漏点进行针对性的处理,我们对大修后的机组再进行真空严密性试验,数据已经从不合格甚至不能做,到大修后第一次383Pa/min,已经达到合格范围之内。此后在机组运行的几个月内,真空严密性试验值一直在合格范围之内。
图2 真空系统检修前后严密性试验对比图
七 结束语
对此类问题,有的厂家曾经采取将低压后轴封更换为蜂窝汽封的方法,想以此来减少漏入真空系统的空气量和漏入轴承内的蒸汽量,但效果不是很理想,此文可能对具有相同类型机组的相同问题有一定的借鉴意义。
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