抽油机井变频柜在油田现场的应用详细介绍
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这4口井是2005年新投的油井,经过初期短暂的高产后,日产液大幅度下降,平均泵效仅为10.7%,平均系统效率仅为6.1%。除118-160井外,其它三口井冲次己经接近最小,无法调小冲次。
2、试验井效果
(1)、冲次任意调节
不用更换皮带轮,不需停产调节速度,提高了生产效率。解决了因调速造成的停产和冲次无法调小问题。
(2)、分段转速控制
通过变频对抽油机转速的调节,根据抽油机的特殊工况,把转速控制细划为上冲程转速控制和下冲程转速控制,减少漏失,提高泵充满程度,提高泵效。
(3)、提高油井的产量和泵效
根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度,使油井的供排协调,减少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日产液提高0.5,日产油提高0.2。
(4)、提高功率因数
使用变频器后,电动机功率因数提高到接近1,从而减轻了电网和变压器的负担,降低了线损,节省了无功损耗的电费。
(5)、对电网和设备无冲击
当电机在工频状态下启动时,启动电流相当于5~7倍额定电流,对抽油设备和供电电网造成很大的冲击,尤其是118-160井稀土永磁电机在启动瞬间产生很大的电流和震动,使用变频后电机柔性启动,使启动电流降至3-4倍,减少了对电网和抽油设备的冲击。
(6)、改善了抽油杆受力状况
光杆抽油速度对抽油杆受力有很大的影响,变频降冲次和优化上下冲程速度实现上慢下快,改善抽油杆循环特性。
(7)、提高系统效率
变频器应用油井使供排协调,泵充满程度提高,改善杆管应力,提高了井下效率;减少地面无功损耗,提高了地面效率,整体上系统效率明显提高。
(8)、减少电机能耗
油井调小频率,平均输入功率减少3.66kw,平均吨液耗电减少27.62kw.h,平均日耗电减少87.78kw。
(9)、负功能够回馈电网
对生产中的负功,使用回馈式制动单元,能把再生电能回馈电网。内部已经安装有电抗器和噪声滤波器,全程噪声过滤,不会污染电网和干扰其他设备。
(10)、减少热洗清蜡的负影响
油井热洗时,调频提高冲次,增加理论排量,强排生产,可以明显缩短含水恢复期,减少影响产油量。
六、经济效益分析
⑴产出费用
①节省电量费用:
3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元
②少影响产油量费用:
洗井影响:1445元/吨×2吨/次×10次=28900元
③增产量:
1445元/吨×0.2吨×360天=104040元
合计:14.7802万元
⑵投入费用
①设备投入费用:整套设备投资32000元
这套装置投入产出比是1:4.618,而且这套装置寿命较长,可以长久使用,经济效益非常可观。
七、结论
从变频器应用现场数据分析,变频器一次性投入较高,但解决了机械采油系统功率因数低、电机启动转矩大、负载率低、能耗大的问题。电机起动性能良好、功率因数提高到0. 98 、节电率达40 %以上。
◎变频后无极调速,调速范围广,调速过程平滑;
◎调频后功率因数接近1;
◎柔性起动,可大幅度降低对供电变压器装机容量的要求,并使电机振动及噪音大大减小。
◎降低抽油泵容积损失,提高了泵充满系数。
◎抽油机运转性能得到改善,动载荷明显减少,载荷线光滑平直。
◎减少杆管磨损次数,改善杆管受力状态,延长杆管寿命;
◎降低电机输入功率和油井吨液耗电。




③Y一△转换
Y一△转换适合功率利用率低、大马拉小车严重的抽油井使用。电机三角形启动后,再将定子绕组切换成星型接法运转。转换后平衡变差,如果角接时平衡性差,转换后平衡性更差,现场需要转换井平衡性好。
④功率因数控制器
功率因数控制器,主要是采用单片机实时检测电机电压与电流之间的相位差变化,控制晶闸管的导通角,自动调节电机的供电电压,使电机在空载或轻载时降压运行从而达到提高功率因数,节能的目的。但是在实际应用过程中节电效果不太理想,主要原因是电压的变化速率跟不上电流的变化速率。另外由于可控硅引起电流产生谐波,受瞬变电势和瞬变电流的影响,引起电机发热和振动,影响了节电效果。
⑤无功补偿器
无功补偿器主要是采用加装一定容量的电容器对电网进行无功补偿,减少无功电流来提高功率因数,降低供电变压器负荷,从而降低网损达到节电的目的。目前这种技术应用比较广泛,效果也较好,缺点是不能提高电机效率,也不能降低电机输入功率,功率因数提高到0.5~0.6,电容器容易损坏。
⑥变频控制器
变频控制柜是实现了电动机的软启动,对电网无冲击,电动机功率因数可由0. 25~0. 50 提高到0. 90以上,从而减轻了电网及变压器的负担,降低了线损。操作方便,不需停产即可根据油井的实际供液能力,动态调整抽取速度。利用最新研制的四象限矢量控制变频调速器,配以过程控制、位置传感等技术改造现有的抽油机,可以实现油井节电、增效和增产,从而提高整个有杆抽油系统的机采效率。
2、优化参数分析
优化抽油参数是根据油井动态变化,以低能耗为目标及时调整抽油参数。做法是长冲程、低冲次、合理泵径。选择低冲次的方法是很重要的工作。
常规抽油机生产时油井平均冲次计算公式:
式中: s—电机转差率;
—电源频率,hz;
—电动机的磁极对数。
调换小直径皮带轮是现场普遍采用的方法,成本低,使用方便,除非换12极电机否则最多能降到4次/分。增加抽油机减速箱传动比有两种方法:一种是更换大总传动比更大的减速箱,传动比至少要达到32;另外一种是对减速箱技术改造,在原减速箱基础上更换短齿齿轮。这两种方法成本高,不宜在现场使用。
换减速箱大皮带轮直径成本较高,可操作性差。
表2 降低电机转速方案对比
综上所述,对比可实施的几种方案(表2),从优选节能设备和优化生产参数的角度考虑,对于一些低产井和液面波动大的井,由于受到皮带轮最小包角和冲次有级调整的限制,达不到供排合理的抽油机井使用变频控制柜是最理想的选择。
三、抽油机井变频调速适应性分析
1、变频对输入功率影响
输入功率 与油井工作制度关系可以用下式表示:
上式表明:影响输入功率大小关键因素是冲程和冲次乘积,也就是光杆运行速度。其它参数不变,油井能耗与抽汲速度成正比。冲次将随着电源频率的改变而改变,而且两者的变化为正比关系。因此调低频率油井输入功率降低。
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