基于工控机的电弧炉控制系统简介
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图7速度—电压曲线

图8电流曲线及功率曲线
(a)电流曲线(b)功率曲线

由于PC机的介入,控制软件中也应该考虑到数据的记录与保存问题,尤其一些重要参数,功率曲线,电流曲线及电压曲线都应打印出来,以对日后的故障诊断、维修以及设备的改进提供一手资料。
另外,对于所涉及的参数预先进行估计与计算,定出其最大值,以确保取得或处理后的数据在其值域内,不会溢出。既保证结果的合理与执行的可靠性,又避免了数据的跳跃,引起元件寿命缩短与机械损伤。
4现场抗干扰设计及运行结果
冶炼炉工作环境一般较为恶劣,干扰比较严重,针对现场存在的问题,采取了以下措施:
(1)由于钢厂电压偏高(有时控制电压达270V
左右,子夜更高),为此,工控机电源必须加稳压器,以保证工控机正常工作;
(2)电弧炉在冶炼过程中产生极强电磁场,电磁
干扰严重影响了控制线路的精度,故变频器和工控机的输入输出线路全采用屏蔽线,显示器选液晶型的(电子枪式显示屏会在磁场中受到干扰,使画面扭曲,无法正常工作);
(3)变频器、工控机电源地线与固定零线短接;
(4)现场空气中含有大量金属粉尘,对于易受污
染的电器设备进行密封,并定期用皮老虎进行除尘。
采用以上措施,干扰基本排除,图8(a)是冶炼期得到的电流曲线图,图8(b)为功率曲线图,其中0~t1为点弧初期,t1~t2为熔化期,t2~t3为精练期。
5结语
本系统经过调试期的试运行,以其操作简便,电极起落平稳,电流稳定,节约电能,操作简便,较模拟系统有较大的优越性,而得到工厂各部门的好评,该控制系统可在此行业中进一步推广使用。
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