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多电动机共用直流母线变频调速系统

作者:时间:2012-02-01来源:网络收藏

 涤纶短丝装置是上海石化股份公司涤纶部西区的一个主要装置,共有六条生产线,设计单线产量为1.5万吨/年。但是由于不能适应市场的需要,为此在原一号线位置上改造、引进了一条3万吨/年涤纶短丝生产线(简称新生产线),电气传动采用德国西门子6se70系列变频器和永磁同步(前纺)、异步(后纺)。本文就母线多逆变器调速在纺丝线上的应用作一些探讨。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/177997.htm

1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制的基本要求及原有拖动的缺点

  1.1涤纶短纤维纺丝装置对电气控制系统的基本要求

  纺丝机对电气传动的要求可概括为“四高”和“一少”。四高:即高同步性(一台纺丝机不同纺位的电机转速要求横向转速一致,纵向比例同步);高精确性(转速稳定,精确度高达0.1%~0.01%);高转速或甚高转速(在没有升速齿轮箱条件下,电机转速高达8000~9000r/min);高可靠性(至少保证一年安全连续运行8000小时)。一少:即少维修或免维修,无须照看。在采用了高精度的器和永磁同步组成的调速系统后,高同步、高精度、高转速和少维修可以实现,但高可靠性还做不到,影响了纺丝装置安稳长满优生产。以3万吨/年短丝生产线为例,其日产量为100吨短纤维,若外来电网瞬时低电压(或瞬时失电),引起计量泵变频器停役电机停转,会造成聚酯熔体压力增大,迫使聚酯装置熔体增压泵停止,从而影响聚酯装置正常生产。

  1.2原有电力拖动系统的缺点

  原1.5万吨/年短丝直接纺装置由一台变频器驱动多台永磁同步电动机。变频装置在运行中尚存在以下不足之处:(1)短丝装置由于多台电动机一台变频器,无法实现软起动,所以选用时既要考虑到最高频率时直接起动,又要考虑到若干台电机高速运转时,某一纺位故障排除后又继续投入运行,因此变频器容量不得不选用偏大。(2)纺丝机故障停台率偏高。它不能承受电网瞬时低电压(含瞬时失电),由于雷电、电缆接地故障及开关倒闸操作,定会出现瞬时低压现象,造成变频器停役,致使整台纺丝机停产,酿成巨大损失。

2前纺装置系统特点分析(由ups供电、小逆变器永磁同步电动机开环同步拖动系统)

  新生产线的前纺部分系统如图1。

  前纺装置的主要改进是电源系统采用ups(西门子system4233,330kva)供电。输出:380v,480a;蓄电池450ah.正常情况下由市电进行供电,若电网瞬时失电或低电压,由电子开关控制自动切换到蓄电池供电,确保逆变器不受影响。与原生产线相比,虽然一次性投入较大,但可确保在瞬时低电压(含瞬时失电)时,计量泵可正常工作,提高经济效益。

电动机相关文章:电动机工作原理设计



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