新闻中心

EEPW首页 > 测试测量 > 设计应用 > 基于MSP430的无载测功系统的设计研究

基于MSP430的无载测功系统的设计研究

作者:陈平,杜辉时间:2008-08-27来源:无忧电子开发网收藏

  2.2.2数据采集过程

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/87440.htm

  动态数据采集过程,实质上是对飞升曲线直线段的捕捉的过程,其准确性在很大程度上决定测试结果的可靠性。该过程定时器A为时基发生器,产生10ms信号。每10ms对转速进行扫描,同时记录数据和数据个数C。对于数据序列,每隔[C/8]个数据点取一个数据,构成8个数据组合,为后续dn/dt的求解做准备。这种数据采集方法能够确切的表达出直线飞升过程,使提取的数据均匀分布,提高计算结果的准确性。

  2.2.3用最小二乘法计算dn/dt

  之所以采用最小二乘法来求dn/dt是为了避免操作方法(如猛加油门过程)不合理而造成的误差。加油门时必须一踩到底,使转速响应过程接近于二阶系统的阶跃响应曲线(飞升曲线),否则,飞升曲线直线段不理想,由此计算出的结果误差很大。采用最小二乘法后,能够减弱操作给飞升曲线带来的影响,进而使得操作方法给实验带来的误差变小。此外,应选择合理的工况进行测试,以保证测量的准确性。

  由的飞升特性可知,转速n和时间t之间存在着良好的线性关系,即n=b+at,式中a=dn/dt。通过测定某一时刻转速值,经过曲线拟合,即可求出dn/dt。

  由上面分析可知,其矩阵表示形式为:

   2.2.4主程序结构

  系统设计采用模块化程序结构[6],由主程序模块、数据采样处理模块、键盘扫描及处理模块、显示模块组成。系统的主要流程如图4所示。


图4 软件流程

  2.2.5测试方法

  系统采用怠速加速法实现在怠速下稳定运转,然后突然将节流阀开到最大位置,发动机转速猛然上升,当转速达到所确定的测试转速(测瞬时功率)时,仪表显示出所测功率值。此后应立即松开加速踏板,以避免发动机长时间高速运转。记下或打印出读数后,按“清零”键使指示装置清零。为保证测试结果可靠,一般重复测量3-5次取其平均值。该测试方法既适用于汽油机(化油器式),又适用于柴油机。

  3 试验数据和结果

  根据2.2.5节的方法实现实验过程,以两缸机为例进行实验,测得实验数据。将数据采集过程采集的数据按2.2.2节的方法进行处理,以减小实验数据处理过程的误差。本试验中取J = 0.025 kg*m2 ,将其带入系统模型可求得转速、加速度和瞬时功率。如此重复3-5次,求平均值。数据如表一所示。

  从实验结果来看,平均误差在3%以内,证明实验方法正确、理论可行。通过实际检验,该系统有如下优点:

  a.接入简便,系统操作简单;

  b.性能稳定,故障率低,测量精度高;

  c.适用范围广,可用于大部分柴、汽油机功率检测。

表一:实验数据

试验次数

1

2

3

4

数据总数

46

44

45

46

 

 

转速

 

n(r/min)

S0

875

860

870

874

S1

924

927

925

880

S2

947

980

1002

895

S3

994

1020

1019

1020

S4

1036

1060

1045

1032

S5

1082

1090

1058

1102

S6

1120

1122

1152

1124

S7

1176

1160

1164

1168

dn/dt

415

418

420

416

功率P(kw)

16.2

15.9

16.5

15.8

平均值(kw)

16.1

单次误差%

1.81

2.22

2.32

1.84

平均误差%

2.042

  4  结束语

  随着我国汽车业的迅猛发展,势必对车辆性能检测提出更高更快更准确的要求,而发动机输出功率作为车辆性能检测中的一项重要指标,对车辆检测起着重要的作用。本系统的设计成功可提高以往这种仪器存在的不稳定性,减小误差,适合于汽车检测部门和检验中心,方便快捷地对发动机进行不解体检测。

  另外,由于该仪器的制造成本较低,其材料成本不到500元,而具有类似功能的仪器市场价格约2-3千元,以市场年需求量2千台计,每台售价1500元,则年产量约300多万元,因此具有较好的经济效益。


上一页 1 2 下一页

评论


相关推荐

技术专区

关闭