自动停车在可逆冷轧机控制系统上的应用
选用高速计数器的前4个通道输入编码器信号,数据采集程序如下:
L 100
T MW 4
CALL CNT2_CTR
DB_NO:=MW4
A FM350-2数据.CHECKBACK_SIGNALS.PARA
JCN END
A 左卷计圈清零
= FM350-2数据.CONTROL_SIGNALS.SW_GATE0
A 右卷计圈清零
= FM350-2数据.CONTROL_SIGNALS.SW_GATE1
A FM350-2数据.JOB_RD.BUSY
JC RDDO
L 100
T FM350-2数据.JOB_RD.NO
RDDO: CALL FC CNT2_RD
DB_NO :=MW4
RET_VAL:=MW6
END: BE
其中,FC CNT2_CTR为是为高速计数器编写的控制功能块,它主要完成初始化数据块,读取检测信号,从数据块中传输控制信号到FM350-2模板。专门编写数据块DB100,通过对其调用,控制高速计数器的门控信号,开启它的计数功能。FC CNT2_RD为高速计数器编写读取数据的功能块,它主要完成从数据块中读取数据和向数据块中传输相关数据。调用它可以从高速计数器模板中读取计数值并存贮在数据块DB100中。
5. 结束语
实际生产情况证明,该套系统停车精度高,运行稳定, 实用性强, 停车精度控制在15cm以内,提高了轧机的生产效率, 很大程度上减小了操作工人的劳动强度。
本文作者创新点:本项目以基础物理理论公式 为依据,结合实际生产过程和工艺,用很少的资金投入,实现了轧机控制系统功能的升级。从根本上提高了劳动生产率,带来很大的经济效益,理论虽然简单,但意义重大。
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