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自动停车在可逆冷轧机控制系统上的应用

作者:时间:2011-05-13来源:网络收藏

  选用高速计数器的前4个通道输入编码器信号,数据采集程序如下:

  L 100

  T MW 4

  CALL CNT2_CTR

  DB_NO:=MW4

  A FM350-2数据.CHECKBACK_SIGNALS.PARA

  JCN END

  A 左卷计圈清零

  = FM350-2数据.CONTROL_SIGNALS.SW_GATE0

  A 右卷计圈清零

  = FM350-2数据.CONTROL_SIGNALS.SW_GATE1

  A FM350-2数据.JOB_RD.BUSY

  JC RDDO

  L 100

  T FM350-2数据.JOB_RD.NO

  RDDO: CALL FC CNT2_RD

  DB_NO :=MW4

  RET_VAL:=MW6

  END: BE

  其中,FC CNT2_CTR为是为高速计数器编写的控制功能块,它主要完成初始化数据块,读取检测信号,从数据块中传输控制信号到FM350-2模板。专门编写数据块DB100,通过对其调用,控制高速计数器的门控信号,开启它的计数功能。FC CNT2_RD为高速计数器编写读取数据的功能块,它主要完成从数据块中读取数据和向数据块中传输相关数据。调用它可以从高速计数器模板中读取计数值并存贮在数据块DB100中。

  5. 结束语

  实际生产情况证明,该套系统精度高,运行稳定, 实用性强, 精度控制在15cm以内,提高了轧机的生产效率, 很大程度上减小了操作工人的劳动强度。

  本文作者创新点:本项目以基础物理理论公式 为依据,结合实际生产过程和工艺,用很少的资金投入,实现了轧机功能的升级。从根本上提高了劳动生产率,带来很大的经济效益,理论虽然简单,但意义重大。


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