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基于PLC的远程监控系统在空气压缩机自动控制的应用

作者:时间:2012-12-17来源:网络收藏


从plc到触摸屏的通讯采用mpi网络,使用西门子专用的pc adapter连接电缆,连接cpu的mpi端口和触摸屏的rs232口(笔者认为此处也可以选用以太网通讯方式,通过300系列的以太网模块连接触摸屏的rj 45接口,但实际使用情况未采用,可行性有待试验确定)。

3.4人机界面(hmi)

人机界面在工控机上采用西门子wincc组态软件,用来显示的所有参数信息,故障报警信号,以及主电源三相电流的大小,电压的大小,还有控制回路上的交流接触器的吸合状态等等。必要时操作人员还可以从上位机发出控制空压机启停,主回路接触器吸合断开的命令,让操作人员可以在中控室直接手动控制现场设备。在上位机服务器上,记录着各种报警信息及故障发生时的详细信息等,可按时间进行查询,并根据需要进行打印输出。

触摸屏的画面组态由生产厂家自己开发的hmibuilder软件来编辑形成,在其画面上也有基本相同的参数信息,报警信号,以及温度曲线等,也可以从触摸屏上发出相应的控制命令。触摸屏部分画面如图2所示。

wincc提供在工业上用于图形显示、信息处理、归档和报表的基本功能模块,还提供用户文档、过程控制软件包和开放开发工具等可选软件包。其强大的驱动程序接口、快速图形更新和安全归档功能具有很高的可能性,结构化的数据存储方式保证无论是组态生产的数据和运行过程的数据都可准确无误的读取。

http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2012-3/mxc-2.jpg

图2 触摸屏hmi画面

4程序设计

plc编程软件使用西门子专用的编程软件step7,它是windows 2000/xp或者windows server 2003的为s7-300/400 plc配置和编程的标准软件包。通过step 7用户可以进行系统配置和程序的编写、调试、在线诊断plc 硬件配置状态、控制plc的运行状态和i/o通道的状态等。

根据厂家要求,plc需要完成对空压机的本地和控制,并且默认情况下是本地控制,只有在本地触摸屏上点击控制按钮后,设备的控制权才转交给上位机来完成。现场有两台相同的空压机,为合理利用设备,避免因长时间使用同一台空压机造成机器的损耗,要求程序进行定时切换工作,即每隔12小时自动切换两台空压机的主从关系。同时为保证管道内达到要求的空气压力,需要实时采集压力参数,当压力值低于一定水平时,同时开启两台压风机,当压力值高于一定水平时,关闭辅助的空压机。当有故障报警时,自动关闭,并在触摸屏及上位机显示报警信息(见图3)。

http://www.ca800.com/uploadfile/maga/plc2012-3/mxc-3.jpg

图3 程序控制流程图

5结束语

此控制系统的设计成功,提高了工厂内设备运行的自动化程度,降低了设备的维护费用。此系统目前的缺点是控制任务由基本独立的两套plc系统来完成,造成了资源的浪费。主要是由于厂家自带的plc没有额外的处理功能,不能处理与上位机以及其他设备通信控制的能力,另外此套系统成本也挺高。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/159627.htm

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